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中華CNCフライスの本格的な運用の前に。(新型タイプ・・・?)
いま一度、精度の確認作業。(今週はコレに掛かりっきりでした・・・)
コレ。
テーブルの平行度があまりにもヒドイ。(前回ブリキの切れ端で調整しましたが・・所詮はヤッツケ仕事でした!?)
そこで機械自身でテーブルを削ればイヤでも平行が出せるかも?!(・・業界では面ハネと言うらしい?)
ですが・・・!?
テーブルを全面削るのには移動量が足りない。(これがイッパイです!)
しかも下側の移動量も足りない事が発覚です。(上側の移動量には余裕がアリマス!)
ならばと・・・。(これからが本題デス)
コレ。
自作の面削り用カッター。(主軸スピンドルに直付け出来ます・・カッター径はおよそ70ミリ)
コレに2日掛かりました。(卓上旋盤ではキビシイサイズ・・・)
次に・・・・。
テーブルにゲタを取り付け。(市販のアルミ角棒にM6用のザグリ穴とタップ穴を追加工・・・プロクソンなら楽勝です)
いざ本番。
切り込み量は0.05ミリ。(これが限界・・・)
何度か削ってやっと4本のゲタに刃物が当たりました!!(撮影時点では削り残しがアリマス・・矢印部分)
切削面。(・・・・・かなりキレイ?!)
もしも使ってみたい中華CNCユーザーの方・・・(ご連絡願いマス・・・無料で貸し出しマス!!)
ワンランク上を目指して。
もう少しガンバリマス!!
次は3次元加工にチャレンジです!?(既にライセンス購入しちゃいました・・・)
ですが・・・・3D/CADも勉強しないと使えナイ。(宝の持ち腐れにならない様にシナイとね!?)
先は長いです。
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CNCフライス(ホビー用)
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前回の続きデス。
現在使用しているCNCフライスはそろそろ寿命かも?(・・・・中古品)
騒音が大きくなって来ています。(やはりアルミ切削は無理があるのカモ?!)
しかしヤリマス。
コレ。
切り抜き完了。(固定ビスを追加しました)
加工時間はトータルで3時間強・・・。
その間に・・・・。
別のCNCフライスでロゴ部分を削りマス。(慣らし運転を兼ねてマス)
切り抜き終了とほぼ同時にロゴ堀りも完了。(2台体制は仕事がはやい!?)
全部で10個!?(1個足りない・・・)
1個不良デス。(原因はクラッシュ時に軸がズレた為・・・多分?)
サンプル品で補充。
バリ取りや仕上げはお願いシマス!?(・・・・結構メンドクサイです)
これにて終了。
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以前から頼まれていたキーホルダーの製作。
そろそろヤリマス!?(待たせてゴメンね!!)
コレ。
サンプル用。(当方にて約1ヵ月半使用して耐久性を確認シマシタ・・・いい訳デス!?)
プチ量産。(トータルで11個必要ということなので・・・設計しました)
ベースプレートに3ミリドリルで穴アケ。(固定用も兼ねます・・・・)
ジグ板に3ミリのタップを立てます。(全部で22箇所・・・いちいち直角を確認していたのではラチがあかない!!)
自作のタップガイド。(食い付き部分のみ・・・)
廃材利用ですが・・コレは便利デス!!
トルククラッチ付きの電ドルにて止まるまでタップを立てます。(3ミリなら最弱設定でも大丈夫!)
精度確認。(バッチリ!!・・・作ってよかった.・・・タップガイド!!)
一つ切り抜く時間は約15分。(・・・ということは?)
電卓を叩きます。
輪郭を切り抜く時間は・・・15×11=165分(トータルで2時間弱掛かる計算デス)
ナントカなるか!!
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甘くはアリマセンです。
3個目でクラッシュ。(幸いにも刃物は折れませんでしたが・・ハートが折れまシタ!!)
段取り変更しないと!!(・・・・・段取りが甘い!?)
まだまだ修行が必要・・・。
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昨日紹介しました回転軸。
説明不足なトコロがありましたので・・・。(当方の記事を参考に購入される方はイナイとは思いますが?!)
念の為。(ブログの更新ネタ・・・!)
コレ。
シンプルな加工がしたい場合。(サンプルに六角ナットを装着の図・・)
60度ずつ回転して加工すれば簡単・・・!?
でもソレは無理ナノです!!
ナゼならば・・・位置を固定出来ない仕組み。(ロック機構がナイので負荷が掛かると回ります)
モーターに通電中は多少の手応えはありますが・・。(少しのチカラで回るんですヨ!!)
なので。(どうしてもコンナ加工が必要な場合には・・・)
コレ。
手動の割り出し機で加工が無難。(ロックねじが装備しています・・矢印部分)
負荷が少ない場合にはこの限りではアリマセンが・・・?(時間は掛かります)
最後に今回の中華CNCフライスの特徴・・・。(長所・・・ココだけ?!)
最大での加工高さを測定してミマシタ!!(標準的な刃物装着で約130ミリを確保!)
以上デス!!(今のところ回転軸の出番はアリマセン・・・)
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次回より模型製作に移りマス!?(たぶん??)
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ココ数日は仕事終わりに中華フライスをいじってマス!
ダメモトで購入した中華製ですが・・・・。
かなり楽しめました?!
ダイジェストで紹介します!!(・・・・スルーでイイかも!!)
ココ。
オマケ程度の4軸。(・・・でも折角なので使いたい!?)
ところが・・・。(センター押しのガタがヒドイ・・マジで!!)
バラしてみました。(リニアブッシュをカットしてスペース確保?!・・・あり得ない!!)
コレは当方の予想を超えてマス!?(しばし・・呆然!!)
替わりのブッシュを製作。(これの製作に時間が掛かりました・・・真鍮製)
ピッタリです!!(外径は32ミリ・・当方の卓上旋盤ではかなりキビシイ!!)
回転軸のパラメーター設定は目検討で・・。(ブリキの針で合わせます?!)
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コレでイケルかな!?
センターの高さがズレてます。(ズレ量は約1ミリと判断しました!?)
回転軸側をバラシマス!(かなり画期的が構造ですが・・・精度がヒドイ!?)
ですが・・?(ナゼかスナップリングの取り付け方向は正解だったりシマス!!)
この仕様はワザとなのカモ!?
回転軸を背面から。(プーリーを介して減速して作動します・・トルクアップ!!)
分厚い背面プレートは良い出来!!(レーザーカット??)
無事にセンターが合いました!!(センター押しの角度が違いますが・・・ヒドイ!?)
一般的には60度デス。(中華規格なのカモ!?)
いちおうですが・・無事に動きました。(試しにリードミゾを加工してます?)
マッハ3は4軸まで制御可能。(回転軸は4軸目?)
指令プログラムはA軸デス。(・・・・よく解らなくてスミマセン!!)
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